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2520si2不銹鋼板:鋼鐵企業(yè)節(jié)水及水污染控制方法探索
鋼鐵企業(yè)節(jié)水及水污染控制方法探索
摘 要:分析了鋼鐵企業(yè)水系統(tǒng)中水源水水質(zhì)較差、老廠區(qū)排水系統(tǒng)污染物情況復(fù)雜、污水處理工藝存在缺陷、濃水使用制約等因素對節(jié)水和水污染控制工作的深入開展造成的不利影響,并根據(jù)企業(yè)的實際情況,提出污染源頭治理、中水深度處理等思路,探索一套行之有效的節(jié)水及水污染控制方法。
關(guān)鍵詞:源頭治理;清污分離;深度處理
隨著國家對環(huán)境的重視,特別是水十條的頒發(fā),未來幾年水污染的防治和節(jié)約水資源是鋼鐵行業(yè)面臨的重點課題。多年來邯鋼大力發(fā)展和推廣工業(yè)用水重復(fù)利用技術(shù),建立并不斷完善循環(huán)用水系統(tǒng),優(yōu)化各生產(chǎn)工序用水,提高水的重復(fù)利用率。并相繼建成兩座污水處理廠,污水處理能力達到17.2 萬噸/ 天,實現(xiàn)了全部污水達標處理,采用分質(zhì)供水,最大限度的實現(xiàn)中水回用。目前邯鋼東區(qū)循環(huán)水總量22 萬噸/ 時,水循環(huán)利用率96.7%,噸鋼耗新水2.1噸水/ 噸鋼。但同行業(yè)標桿企業(yè)還有一定差距,有潛力可挖,需要下一步對系統(tǒng)進行技術(shù)創(chuàng)新,統(tǒng)籌優(yōu)化,達到同行業(yè)領(lǐng)先水平。
1 鋼鐵企業(yè)節(jié)水及水污染控制的難點
邯鋼水源水為滏陽河河水,水的硬度、氯根偏高,氯根90mg/L、硬度10mmol/L。減少循環(huán)水系統(tǒng)排污,提高濃縮倍數(shù)需大量補充脫鹽水。由于大部分軟水站設(shè)備使用年限超過使用壽命,超濾、反滲透系統(tǒng)出現(xiàn)不同程度的膜元件斷絲、脆化、衰減的現(xiàn)象,系統(tǒng)產(chǎn)水量下降,目前東區(qū)實際產(chǎn)水量只有1750 噸/ 時,造成脫鹽水產(chǎn)量無法滿足生產(chǎn)需要,嚴重制約循環(huán)水濃縮倍數(shù)的提高,成為制約節(jié)水工作的瓶頸。
由于水源水滏陽河河水COD、氨氮含量高,東區(qū)排水為合流制,生活污水未經(jīng)處理進入生產(chǎn)排水系統(tǒng),再加上生產(chǎn)中焦化生物處理水,焦化除生產(chǎn)凈環(huán)以外的其它排水,高爐煤氣水封水,高爐煤氣洗鹽塔排水,脫硫廢液,冷軋廢水站排水進入污水處理系統(tǒng)造成邯鋼東區(qū)污水處理廠外排水COD、氨氮含量偏高,COD 含量在30-50 mg/l 之間,氨氮含量在3-5 mg/l 之間,若廠區(qū)某些單位處理設(shè)施出現(xiàn)故障,超標污染物污水集中外排,就容易出現(xiàn)污水處理廠外排水超標。
邯鋼東區(qū)兩座污水處理廠,處理工藝不同,處理效果不同,出水水質(zhì)存在較大差別。第二污水處理廠采用高密池、V 型濾池處理工藝,出水水質(zhì)好,水的硬度低、濁度低,中水能夠全部回用;第一污水處理廠采用混凝、沉淀、過濾處理工藝,出水水質(zhì)差,水的硬度高、濁度高,中水只能用于燒結(jié)、沖渣、熄焦、除塵、線棒、中板等對供水水質(zhì)要求不高的用戶,有相當(dāng)一部分水不能回用而外排。
2 鋼鐵企業(yè)節(jié)水及水污染控制措施探討
2.1 源頭治理,消減進入污水回收處理系統(tǒng)污染物含量
①焦化生物處理系統(tǒng)進行功能改造和強化處理能力升級,使生物工藝單系統(tǒng)運轉(zhuǎn)時也能達到國家一級標準并提高處理能力。同時新上生物水深度處理工藝,使生物水出水達到中水回用水標準。生物系統(tǒng)改造主要解決三個問題:一是生物出水全面達到國家新標準要求,實現(xiàn)減少污染物排放;二是解決干熄焦投產(chǎn)后生物外排水的去向及熄焦池內(nèi)水達標問題;三是確保生物工藝在檢修期間水質(zhì)能達到國家一級標準,不出現(xiàn)由于生物系統(tǒng)檢修造成的超標情況。
②對焦化廠的排水系統(tǒng)進行系統(tǒng)改造,實現(xiàn)排水清污分離。例如脫硫廢液、煤氣水封冷凝水、剩余氨水和油庫脫水等重污染水隔離輸送,進生物處理系統(tǒng)進行處理,未受污染的生活、生產(chǎn)廢水外排。化產(chǎn)回收工序增建水資源事故池,防止事故狀態(tài)下高污染性水進入正常排水系統(tǒng),避免造成污染。焦化新建一套污泥和焦油渣配吃系統(tǒng)。生物系統(tǒng)產(chǎn)生的生物廢污泥以及回收系統(tǒng)焦油渣等高污染性固體配入煉焦煤中進行煉焦,實現(xiàn)無公害處理,防止水資源的污染。
③含有COD、氨氮等有機污染物的高爐煤氣洗鹽塔排水、煤氣水封水進行收集,排入生物處理系統(tǒng)進行處理。處理后不再進入廠區(qū)綜合排水系統(tǒng)。
④燒結(jié)脫硫廢液進行處理,達到外排水標準。處理后水因含鹽量過高,不再進入廠區(qū)綜合排水系統(tǒng)。
⑤污水處理廠及冷軋廢水處理站污泥進行無害化處理。
2.2 采用新技術(shù),減少系統(tǒng)排水,中水深度處理,實現(xiàn)中水趨零排放
①依托科研院所,共同開發(fā)節(jié)水型新工藝,減少各生產(chǎn)工序循環(huán)水用量,并通過各水種的合理匹配,分質(zhì)供水,串級用水,減少水循環(huán)系統(tǒng)新水用量,降低系統(tǒng)排污。
②建設(shè)處理能力1200m3/h 中水深度處理預(yù)處理系統(tǒng)。采用高密池、V 型濾池處理工藝,增大低硬度、低濁度、高品質(zhì)中水產(chǎn)水量,減少高硬度、高濁度低品質(zhì)中水產(chǎn)水量,由中水替代部分河水做為循環(huán)水系統(tǒng)補水,滿足脫鹽水站對優(yōu)質(zhì)中水需要,實現(xiàn)全部脫鹽水以中水作為水源制水,進一步減少河水用量,提高中水回用量。
2.3 反滲透濃水深度處理
通過以上措施,實現(xiàn)中水趨零排放,但反滲透濃水總量仍然較高。需對反滲透濃水進行深度處理。深度處理后,所產(chǎn)脫鹽水水循環(huán)系統(tǒng)回用,剩余部分濃水用于煉鋼燜渣、原料廠噴灑等。
3 結(jié)論
措施的提出借鑒了許多其他企業(yè)的先進做法和經(jīng)驗。以上提及的源頭治理、深度處理等措施一部分已經(jīng)開始進入實施階段,完成后將極大的改善邯鋼東區(qū)水系統(tǒng)運行現(xiàn)狀,進一步提高節(jié)水的空間和水污染控制能力,滿足日趨嚴格的環(huán)保要求。雖然各鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的給、排水和循環(huán)水系統(tǒng)由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、地理條件的不同而有所差異,但總體上還是有較多的共同之處,企業(yè)通過相互借鑒、取長補短,促進行業(yè)的節(jié)水和水污染控制水平不斷提升。
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